河北金能葛泉矿以自主创新扩展产业链条,以节能减排激活企业效能,使资源的回收利用率大大增强,形成了强劲的发展势头。
该矿生产的主焦煤资源,一直是业内的稀有产品。但随着开采时间的不断延长,主焦煤资源越来越少。为增强后劲,他们与西安煤科院合作对5#煤开采导水的构造探查及防治工作进行研究,完成了大青放水实验。并于今年初开始对无烟煤进行洗选试验,使产品顺利实现了升级增值。与此同时,他们还综合分析东井和本部的两种无烟煤的不同特性,将瘦煤与5#煤按一定比例进行配洗,使产品得到深度开发,产业链条进一步延展,进而为矿井的持续奠定了牢固基础。
葛泉矿东井生产的无烟煤因硫份较高,经济效益大打折扣,在销售中也受到一定制约,该矿便在强化责任,从源头上加强煤质管理的同时,积极改善生产工艺,不但使东井的无烟煤在质量上提高了300大卡,赢得了更为广阔的市场,还使块煤率大大提高,为企业年增效益数十万元。手动方式放煤,因用人多、效率低,曾严重制约矿井的运能,他们成功研制出气动放煤装置,在井下各煤仓投入使用后,使放煤人员减少二分之一,放煤效率提高2.5倍。
在短壁工作面使用综采,一直是煤炭行业面临的难题。而该矿又因地质条件复杂,在生产中更是不可避免地产生了一些难以回收的边角煤。这不仅浪费了煤炭资源,增加了设备占用和巷道维修等费用,还加剧了矿井通风的紧张局面。为采干挖尽这些边边角角,他们又从多方面开展工艺革新和技术攻关,并于去年初在边角煤工作面顺利应用了短壁综采,到今年4月,已采出边角煤20万吨,相当于增加了一个正规的采面。
位于该矿四采边界运输上山与四采区轨道上山之间1427工作面,构造复杂,仅断层和陷落柱就有7个。为提高资源回收率,他们通过设计优化,对原有的生产系统进行变更,不但使安全投入材料消耗大大减少,还多回收资源10.7万吨,多创效益400余万元。沿断层走向布置运料巷和工作面机尾,需要强力的技术支撑,为攻克难关,他们又组织专门力量对断层进行钻探研究,采用综采支架带采,及清底煤等工艺,对3万余吨断层煤柱进行彻底回收,为企业多创效益1000余万元。
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