安塞油田年产原油近240万吨,既是产能大户,又是耗能大户。采油一厂把做好节能减排工作作为走持续高效发展之路的重要途径,多措并举,使开发资源与节能实现了共同发展。
“自留地”也要算着用
安塞油田地处鄂尔多斯盆地中部,矿权面积为3万平方公里。长庆采油一厂把节约土地作为科学发展、节约发展的重要举措,在油田开发过程化中,坚持“生态型保护、环保型建设、节约型开发”的原则,从节约用地、环境保护、降低能耗、提高开发效益入手,大面积推广“子母”井场布井工艺。在今年上半年完钻的26个井场和目前正在实施钻井的19个井场中,平均每个井场钻井12口以上,最多的达到28口。从远处看去,一排排红白相间的抽油机像一簇簇在风中摇曳的花朵,给沟壑丛生、梁峁交错的陕北大地增添了一道独特的风景。
据统计资料显示,采油一厂原来单个标准井场占地面积为2000平方米,合并为井组后,每增加1口井,井场面积增加240平方米。每个井组按平均12口井计算,可节约土地近1480平方米,节约征地费、道路修建费、集输系统修建费等150多万元。全年按600口井计算,累计可节约土地7.4万平方米,节约生产建设成本7500万元,从后期减少劳动用工、节约工资性支出等方面计算,效益就更可观了。
“子母”井场布井工艺的全面推广,不仅减少了生产建设用地,节约了大量生产成本和建设费用,而且保护了黄土高原脆弱的生态环境。
“采出水”保护了“生命水”
陕北地区属于典型的黄土地貌特征,少雨干旱,有“十年九旱”的说法,当地人视水为“生命水”。采油一厂从安塞油田开发初期就把保护“生命水”作为企业义不容辞的社会责任,从源头上进行治理。
在油田开发建设过程中,长庆采油一厂先后建成回注井247口,并通过对采出水进行除油、过滤、杀菌、防腐等工艺处理,使采出水全部达标回注,年注水量240万立方米,节约清水费用660余万元。
为了杜绝无效注水,使采出水回注率达到100,采油一厂结合水驱动态特征和安塞油田地质特点,形成了以分驱动类型、分开发阶段、分渗流特征为主要内容的“三分”精细注水技术,以采出水代替清水驱油,实现了采出水的循环利用,既节约了宝贵的水资源,又避免了采出水排放造成环境污染,对油田经济开发、环境保护起到了促进作用。
“废气”变成了“香饽饽”
安塞油田地层虽属低渗透地层,但部分区块伴生气资源非常丰富,属于高油气比油藏。以前,伴生气被人们称为“废气”,除部分供站点生产用外,其余的都排放掉,不仅污染环境,而且浪费资源。
为提高资源利用率,采油一厂建成了王南、王窑、杏河3套氢烃回收装置,将井口和储油罐伴生气进行集中回收处理,加工成液化气和轻烃,作为再生能源进行综合利用。目前,3套氢烃回收装置日回收伴生气7500万立方米,生产加工轻烃和液化气92吨,直接经济效益可达35万元,使伴生气变废为宝,成了“香饽饽”。
为了把能耗降到最低,长庆采油一厂根据节能减排工作要求,及时进行能耗评估分析,先后将部分站点的燃煤茶炉、燃油加热炉改装为燃气(伴生气)加热炉,不但消除了生产站点硫化氢气体的安全隐患,减少了环境污染,而且每年可节约燃料费用4000多万元。
今年7月,国家环保总局副局长祝光耀在安塞油田检查工作时认为,安塞油田在开发建设中,实现了开发资源与节约资源的协调发展,使“宝石花”更具环保示范的魅力。
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